本报讯(记者 贾玎玎)近日,金隅冀东发展集团职工依托“五小”创新、QC小组等活动,将解决工作难题的“金点子”转化为提质增效的实招,让基层创新活力成为企业高质量发展的坚实支撑。
金隅热加工公司郝志月团队针对中频炉冷却系统能耗高的痛点,开展智能化改造攻关。团队通过在循环水管道加装温流传感器,实现数据采集与精准调控,破解了冷却需求与能耗之间的平衡难题,改造后年节电23万千瓦时,节省电费约20万元。
矿山工程公司胡颖峰团队针对钻探施工效率偏低问题,优化高频冲击器应用方案。通过采用短冲击器钻具提升冲击频率,以废油替代新润滑油、调高注油泵供油量的方式减少钻具磨损,该方案在左权、广灵项目落地后,施工综合效率提升10%,油耗成本同步下降10%。
高压电瓷公司贾紫薇攻坚小组聚焦球磨工序效率低、能耗高的行业难题,经过数据分析与多轮试验,锁定六大影响因素,针对性实施工艺优化、研磨介质级配调整等举措。改造后,球磨工艺效率提升至每小时2.14吨,达到国内同行业优秀水平,年节约成本超40万元,为绝缘子生产提质增效筑牢基础。
三项创新成果均由一线员工自主研发并落地应用,充分彰显了金隅冀东发展集团“人人可创新、处处能创新”的浓厚氛围。